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精益生產在電泳生產線上的應用
武漢科利爾新材料有限公司
1.? 精益生產的重要性
精益生產又稱精良生產,其中“精”表示精良、精確、精美;“益”表示利益、效益等等。或者說,精,即少而精,不投入多余的生產要素,只是在適當的時間生產必要數量的市場急需產品(或下道工序急需的產品);益,即所有經營活動都要有益有效,具有經濟效益。
對于任何一個行業、任何一個企業,通過精益生產不斷持續改善提升生產效率,降低生產成本都是十分必要的,我們將介紹某企業電泳生產線通過精益生產降低耗能的情況。
2.? 某公司(后將以H公司為代號)在實行精益生產實施前的情況
2.1 H公司電泳車間主要工藝流程:上掛——超聲波預除油——主脫脂——水洗——水洗——表調——磷化——水洗——水洗——純水洗1——電泳——UF0——UF1——UF2——純水洗2——烘干
2.2各主要流程耗時匯總
步驟 | 耗時 | 累計耗時 |
超聲波除油 | 06分27秒 | 06分27秒 |
06分40秒 | 13分7秒 | |
預脫脂至純水洗 | 27分28秒 | 40分35秒 |
7分8秒 | 47分43秒 | |
電泳 | 3分36秒 | 51分19秒 |
3分22秒 | 54分41秒 | |
水洗 | 7分3秒 | 1小時1分43秒 |
14分22秒 | 1小時16分5秒 | |
干燥 | 40分 | 1小時56分5秒 |
注:由于場地限制H公司采用S形來回走向,因此各工序之間的銜接存在一定耗時。
其中主脫脂至純水洗1為封閉過道式噴淋線,UF1至純水洗2也為封閉式過道噴淋線,故計算耗時時采用合并處理。
2.3各工序電機功率及耗能情況匯總
電泳各工序電機耗能情況匯總 | |||||
序號 | 步驟 | 耗能 | 功率kw | 工作時長h | 成本/元 |
1 | 超聲波除油 | 電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
2 | 主脫脂 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
3 | 水洗1 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
4 | 水洗2 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
5 | 表調 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
6 | 磷化 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
7 | 水洗3 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
8 | 水洗4 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
9 | 純水洗 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
10 | 電泳 | 循環電機,超濾電機 | 9 | 24 | 216 |
11 | UF1 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
12 | UF2 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
13 | 純水洗 | 循環電機 | 0.75 | 10 | 7.5 |
14 | 預烘 | 10 | |||
15 | 烘烤 | 燃燒機 | 60 | 10 | 600 |
合計 | 18 | 906 | |||
注:1.工業用電按每度一元計算 2.其他電機如加熱電機等由于加熱時間相對較長暫不考慮 3.其它如陽極液循環電機等小功率,24小時不停的電機也暫不考慮 |
2.4生產狀況
H公司每班工作約10小時,工件有效生產時間8小時。每班開始時,由電泳線負責人員手動通過控制面板將各工序開關同時開啟,直至生產最終結束再同時關閉各工序開關。
3. H公司IE部門人員通過現場實地了解生產情況后,認為該生產線有較大的效益提升空間,同時能有效的降低操作人員的工作強度,減少不良品的產生,所以專門針對該生產線成立精益生產改善小組。
精益生產小組根據現場實際生產情況提出了兩個改善方案:
方案一:生產開始時由人工手動控制各開關,當第一個工件進入上一工序時,開啟下一工序開關準備。當生產結束時由人工控制各開關,當最后一個工件進入下一工序時,關閉上一工序的控制開關。
方案二:人工手工制動控制各工序的開關,改由自動化的集成電路控制。當待涂裝工件進入超聲波前30S內開啟控制開關,每當工件進入下一道工序30S前,下一道工序由電腦自動控制開啟。當最后一個工件離開超聲波除油時關閉控制開關,每當最后一個工件結束上一工序30S后,上一工序由電腦自行關閉控制開關。
精益生產小組通過比較方案一和方案二的優劣,通過與主要操作人員的探討,最終采用方案二作為最終的實施對象。方案二操作無需認為增加任何成本,只需通過電氣工程師增加相關程序即可。同時可以避免方案一中操作人員工作量的增加,以及由于人員的誤操作造成的不良品的產生。
4.該公司實行精益生產后的耗能情況
電泳各工序電機耗能情況匯總 | |||||
序號 | 步驟 | 耗能 | 功率kw | 工作時長h | 成本/元 |
1 | 超聲波除油 | 電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
2 | 主脫脂 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
3 | 水洗1 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
4 | 水洗2 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
5 | 表調 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
6 | 磷化 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
7 | 水洗3 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
8 | 水洗4 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
9 | 純水洗 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
10 | 電泳 | 循環電機,超濾電機 | 9 | 24 | 216 |
11 | UF1 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
12 | UF2 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
13 | 純水洗 | 循環電機 | 0.75 | 8.75 | 6.5625 |
14 | 預烘 | 8.75 | |||
15 | 烘烤 | 燃燒機 | 60 | 8.75 | 525 |
合計 | 18 | 819.75 | |||
注:1.工業用電按每度一元計算 2.其他電機如加熱電機等由于加熱時間相對較長暫不考慮 3.其它如陽極液循環電機等小功率,24小時不停的電機也暫不考慮 |
通過精益生產改善前后的對比可以看出,改善前電泳生產線上部分電機每天耗費906元,改善后每天耗費819.75元,通過精益生產的改善每天可節約906元-819.75元=86.25元,每年可節約86.25元*300天=25875元
由于采用電路智能控制,能夠有效的降低員工的工作強度,同時減少因員工素質的不同造成不良品的產生。
5.總結
H公司通過精益生產降低了能耗,節約了成本,同時產品質量也有很大的提高,對于該公司電泳產品的競爭力有較大的提高。
精益生產是永無止境的,H公司也將進行下一步發揮精益生產的作用,他們將從人員技能的提升和連續化生產方面去著手,提高人員的工作效率,降低不良品的產生,降低因停機到再開機中間產生的能耗,提高設備和能源的利用率。